晋南炼钢厂转炉兑铁
本网讯(记者 王鹏征)近期,晋南炼钢厂以精益理念为指导,通过全方位实施技术改造,优化生产组织流程,使转炉平均冶炼周期由最初设计的37分钟降低至30分钟,为炼钢高产稳产提供了有力保障。
为充分发挥转炉在炼钢生产中的关键作用,快速消化高炉铁水,该厂一方面通过反复试验,增大了转炉出钢口的直径,使单炉钢水的出钢速度由8分钟缩短至5分钟,降低了出钢过程中的热损耗,出钢温度比以前降低了25℃~30℃。另一方面,通过改进氧枪设备,改变供氧制度,氧气流量由每小时34000m³提升至39000m³,单炉吹炼时间由15分钟缩短到14分钟;在保证安全生产的前提下,对转炉电除尘泄爆值进行优化调整,减少频繁预警导致提枪次数增加的问题,提高了吹炼过程的连续性和稳定性。此外,该厂还根据生产实际,对废钢斗的耳轴进行移位改造,避免了废钢加入过程中可能发生的脱钩现象,减少了事故处理时间;对二次除尘吸风口进行改造,提高了除尘效果,为提高冶炼强度,缩短冶炼周期创造了条件。
据厂长杨军功介绍,该厂将继续深入推行精益管理,对标先进企业的生产指标,在降低出钢温度、设备技改、连铸提速等方面持续发力,努力将冶炼周期缩短至28分钟以内,达到国内同等炉型的最好指标。