4月15日,由高线厂自主研发的加热炉自动烧火系统投入使用。该系统投用后,在为公司节省40万元研发费用的同时,还使加热炉煤气消耗节省10%左右,节能降耗效果十分显著。
该项目实施前,高线厂加热炉换向阀的换向时间设定为120秒,达到控制温度后仍不换向,造成煤气浪费较为严重,钢坯加热不均匀;加热炉排烟阀、进气调节阀开口度全是手动操作,靠操作人员的经验来调整,不利于控制煤气消耗。为最大限度度地节省煤气,该厂成立了以宋浍勇厂长为组长的研发小组,在原加热炉设备的基础上,恢复所有的压力、流量仪表的监测数据,自主研发出加热炉自动烧火程序。该程序应用生产后,可在设定时间内,使换向阀根据炉顶温度控制换向时间,达到温度后自动关闭停止烧火;可根据煤气流量与空气流量的比值,控制空气进气阀的开口度,确保燃气与空气的配比;可根据排烟温度,使排烟阀自动控制排烟调节阀的开口度,确保炉温及炉压。
高线厂加热炉自动化烧火系统投用后,按现有产量计算,每年可为公司节省煤气消耗260万元,同时还能确保钢坯均匀加热,提高线材产品质量,这种积极探索、勇于创新的精神值得其他分厂借鉴与学习。(以上稿件由高线厂何文建提供)