曹建利现场巡检设备
曹建利是微粉厂运行车间主任,2011年7月进入公司上班以来,始终把技术革新、节能降耗作为一项重要工作来抓,先后牵头参与多个设备改造项目,为公司节约资金数十万元。
工作中,曹建利善于思考,勇于创新。有一次,他在巡查设备时,发现立磨回料皮带机运行速度快,致使除铁器上铁粒无法全部吸除,造成一部分铁粒进入下一道工序,增加了设备磨损且不说,还减少了纯铁粒回收。为改变这一现状,他大胆尝试,用一台5.5kw变频器控制皮带机运转速度,延长回料经过除铁器时间,从而有效吸附铁粒,节省电费,回收纯铁粒,每年产生效益3.9万元。立磨回料系统投用四年多来,由于设备磨损老化,尤其是NE50提升机(高度40.35米)头轮、尾轮,链条磨损严重,链条摆动幅度增大,经常碰撞壳件出现异响,不仅影响设备正常运行,还带来潜在的安全隐患。曹建利向公司建议去除回料皮带机后所有设备,把回料皮带延长至距离地面6米高,并在下面制作一个料仓。这样一来,将原来使用的NE50提升机停了下来,回料可通过皮带直接进入料仓,每班用铲车把回料运走。改造后,为公司节省电费、材料费等共计20余万元。
该厂振动筛筛网原来由1块1500x300组成,由于每天过筛量大,易损坏,更换时间3至5小时,既耽误生产运行又费时费力。曹建利深入现场多次观察后,将原来筛网改造成4小块拼接组成,筛眼规格由30×30变40×40,哪块磨损换哪块,不仅做到了省时省力,提高筛分率,同时还减少上料时间和用电量。
类似以上的节能降耗项目还有很多,在当前钢铁行业依然严峻的形势下,公司需要很多像曹建利这样的员工,立足本职,开拓进取,勇于创新,因为,我们只有把企业的生产成本降的再低一点,公司这艘巨轮才会航行的更加平稳。(以上图文由微粉厂侯景鲜提供)