本网讯(记者 李 涛)近期,焦化厂在原有四车联锁程序上新增两个联锁程序,有效避免了因熄焦车不到位造成的红焦落地事故,确保了安全生产。
据了解,为保证熄焦车斗内焦炭分布均匀,达到减少红焦的目的,熄焦车接焦时一直处于运行状态。但在接焦过程中,由于没有相应的联锁程序,全靠司机经验操作和眼睛观察,难以控制熄焦车的运行距离和速度,有时候遇到湿熄焦蒸汽大或操作人员控制不到位时,就会出现熄焦车走过头的现象,极易发生红焦落地、烧坏编码电缆及相关电气设备的安全事故。为了解决这一问题,该厂对四车联锁程序进行了改进,在原有程序基础上新增两个联锁程序,一是增加了熄焦车与推焦杆的联锁,将推焦过程中熄焦车的活动范围控制在5.5米以内,一旦超出范围,推焦杆会立即停止运行;二是调整了1#、2#拦焦车的编码电缆,使拦焦车到任意炉体都能使用四车联锁。此外,该厂还要求在干熄焦焦罐接焦过程中,操作人员要停止运行机车电机,实行干熄焦罐定点旋转接焦,避免发生意外事故。
四车联锁程序创新改造后,从根本上消除了误操作和其它因素造成的红焦落地事故的发生,不仅减少事故造成的设备损失,还能保障员工的人身安全,确保焦化生产平稳运行。