本网讯(记者 王鹏征)将下线的冷筛激振器经过维修后,重新上线使用,从而降低激振器的备件购买成本。近日,新区炼铁厂对冷筛激振器修旧利废,每年为公司节约了一定的备件成本。
据了解,新区炼铁厂烧结车间共有5台冷矿振筛,每台振筛配套有6台激振器。今年4月以来,为了响应公司节能降耗的号召,该厂对部分带冷机风机进行了关停,每台带冷机只开2台风机,为公司节约了大量的用电成本。但由于开启的风机较少,很容易导致料温升高,进而造成冷筛激振器损耗量明显增加,每月平均要更换5台左右。以每台新激振器23000元计算,每月光购买激振器就要花费115000元。同时,随着更换下线的激振器数量不断增多,长期库存也造成了资源浪费。
为了将下线的旧激振器充分利用起来,该厂经过与专业生产激振器的厂家沟通后,开始对下线的激振器进行维修。通过更换2套专用轴承和耐高温密封圈、轴承室,并修复磨损的传动轴后,使旧激振器再次上线使用。
维修1台旧激振器仅需13000元,以该厂每年更换60台激振器计算,每年可为公司节约备件费用60万元。