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优化操作工艺 缩短开机时间

出处:山西立恒集团 作者: 发布时间:2015-11-05 14:30:44
本网讯(记者 王鹏征)近日,制氧厂对6000m³制氧机组的启动操作工艺进行优化,有效缩短了开机时间,降低了生产成本。
此前,该厂6000 m³制氧机组的停机时间一旦超过96小时,就会因长时间冷量消耗严重,再次启动需要6-7小时,才能开始恢复送氧。不仅浪费生产时间,减少氧气产量,还白白耗费大量电能。
该厂经过研究后,改变6000 m³制氧机组的开机操作工艺。一旦制氧机组的检修停机时间超过96小时,他们在开机前提前外购15吨液氧,并在开机40分钟将空气送入主塔后,再把液氧罐车与主塔进行连接,向主冷内倒灌液氧,从而使主冷液位保持2800mm,直至正常送氧。

采用向主冷内倒灌液氧的办法后,6000 m³制氧机组的重启时间大大缩短,仅需不到3小时就可正常送氧。以复产开机每小时耗电4000度,每度电0.6元计算,减去500/吨的外购液氧成本后,每次可以节约上千元的电费。