本网讯(记者 李 涛)近期,高线厂对加热炉车间煤气系统进行了改造,不仅减少了生产中的煤气消耗,还解决了钢坯加热后头尾温差较大的问题,提升了线材的力学性能和外观质量。
改造前,该厂加热炉所用的加热炉阀门由于流量偏小,内部也没有相应的过滤装置,在生产过程中,水分和杂质会随煤气一起进入加热炉中,致使煤气燃烧值降低。尤其在换向时,煤气无法立即燃烧,造成大量废气,既增加了煤气消耗,还使钢坯加热后的头尾温度温差变大,影响线材产品的质量。为了解决这一问题,该厂利用检修时间对加热炉煤气系统进行了改造。他们将此前煤气流量较小的加热炉阀门拆卸后,更换成“漏斗形”的大流量阀门,并在煤气主管道中加装过滤器。这样一来,煤气在进入加热炉前不仅得到了净化,还增加了压力,在炉内燃烧时热值可得到充分释放,换向后也达到了立即燃烧的效果。
改造后,钢坯加热后头尾温差由原来的80-90℃稳定到40-50℃,从而使线材的力学性能得到改善,表面质量得以提高,受到广大客户的欢迎,为公司创造效益10万元以上。