本网讯(记者 李 涛)近期,焊管厂结合生产实际,积极探索改进带钢生产工艺的方法,使带钢的综合成材率有了明显提升,为降低生产成本打下良好的基础。
据介绍,降低氧化皮烧损、堆钢轧废率,提高员工技能水平是焊管厂此次工艺改进的主要方向。为控制加热炉氧化皮烧损,该厂制定了详细的加热炉温度管理规定,要求车间要将Q215钢坯的加热温度严格控制在1050度—1150度,加热炉温度控制在1260度—1280度;同时,不断监控加热炉的整体运行情况,当入炉钢坯温度较高时,适当减少加热炉煤气、空气进入量,降低炉内氧化性气体浓度,减少过烧现象发生。针对堆钢产生的轧废问题,该厂一方面要求上料工及时检验钢坯的质量,减少劈头料入炉量;另一方面对车间现有设备进行改造,在精轧机前加装一台剪切机,对坯头坯尾进行剪切,降低劈头钢坯对生产的影响。另外,他们还积极开展工艺岗位技术比武活动,每周召开工艺技术提升专题会,组织员工进行岗位技能知识培训,对技术指标好的班组和个人进行现金奖励,不仅激发了员工的生产积极性,也大幅提升了员工的技能水平。
焊管厂厂长申奇林告诉记者,以上措施实施后,带钢车间的各项技术指标较以往有了明显提升,车间轧废由原来的每周30支左右降至15支以下,成材率由原来的96.69%提升到97.74%左右,有效降低了公司的生产成本。