本网讯(记者 王鹏征)近期,公司宇丰铁厂铸铁车间对喷浆系统的生产工艺进行了调整,有效减少了喷浆时泥浆外溅严重造成的浪费,每年可为公司节约脱模剂和电费21万余元。
在喷浆工艺调整前,该车间由于喷浆面过大,泥浆四处飞溅,不仅影响链轮、链节等设备的正常运行,还造成泥浆浪费严重。而泥浆用量大,不但要消耗大量的脱模剂和煤泥等原料,还需要开动10多台泥浆泵和搅拌机,才能满足喷浆需要,无形中增加了脱模剂和电费成本。
为了降低生产成本,该车间尝试对喷浆工艺进行了调整。他们首先精确调整了喷浆管和钢模之间的间距,降低了喷浆泵的压力,减轻了泥浆外溅;其次,根据生产实际,调整了泥浆扇面幅度,减少了泥浆在喷浆过程中的浪费;再次,合理缩减喷浆房的面积,以提高泥浆的回流率,减少泥浆外溢造成的浪费现象。
经过多次调整喷浆工艺后,该车间的泥浆喷溅浪费现象明显减少,每天比以前减少使用脱模剂1.25吨。以每吨脱模剂335元计算,每年可节约脱模剂费用15万元。同时,用浆量降低后,喷浆池少开了1台7.5KW的喷浆泵和搅拌机,每年又可为公司节约电费64800元,节约成效显著。
在喷浆工艺调整前,该车间由于喷浆面过大,泥浆四处飞溅,不仅影响链轮、链节等设备的正常运行,还造成泥浆浪费严重。而泥浆用量大,不但要消耗大量的脱模剂和煤泥等原料,还需要开动10多台泥浆泵和搅拌机,才能满足喷浆需要,无形中增加了脱模剂和电费成本。
为了降低生产成本,该车间尝试对喷浆工艺进行了调整。他们首先精确调整了喷浆管和钢模之间的间距,降低了喷浆泵的压力,减轻了泥浆外溅;其次,根据生产实际,调整了泥浆扇面幅度,减少了泥浆在喷浆过程中的浪费;再次,合理缩减喷浆房的面积,以提高泥浆的回流率,减少泥浆外溢造成的浪费现象。
经过多次调整喷浆工艺后,该车间的泥浆喷溅浪费现象明显减少,每天比以前减少使用脱模剂1.25吨。以每吨脱模剂335元计算,每年可节约脱模剂费用15万元。同时,用浆量降低后,喷浆池少开了1台7.5KW的喷浆泵和搅拌机,每年又可为公司节约电费64800元,节约成效显著。