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晋南新闻

技改焦筛 节能降耗

出处:山西立恒集团 作者: 发布时间:2015-03-02 14:54:49
       本网讯(记者 立 轩)将1#、2#烧结机四辊破上方12mm筛孔的焦末滚筛改造成一张10mm筛网与两张5mm筛网拼接而成的滚筛,既满足烧结工艺需求,又降低电能消耗。3月1日,新区炼铁厂成功对焦末滚筛进行技改,受到了总经理张天福的高度称赞。
       焦末滚筛在烧结生产工艺中起过筛焦末的作用,以便让符合工艺要求的焦末进入烧结机。此前,新区炼铁厂烧结机配套的焦末滚筛筛孔为12mm,由于滚筛筛孔较大,焦末过筛后,不仅需要开启四辊破进行破碎,还有一些不符合工艺要求的焦粒与焦末混合在一起进入料仓,给烧结正常生产组织带来困难,造成电耗和材料消耗居高不下。在当前严峻的行业形势下,为提高烧结生产效率,全力降低能源消耗,该厂借鉴返料滚筛改造的成功经验,从2月27日起,由维修车间对1#、2#烧结的焦末滚筛进行改造,他们去除原有的12mm筛孔滚筛,重新加工制作一个由1张10mm筛网和2张5mm筛网组成的拼接滚筛,放在原有滚筛位置上;同时用钢板将两个原本相连的料仓隔开,其中一个料仓对着5mm筛网,另一个则对着其他筛网。这样一来,焦末过筛时,符合烧结工艺要求(3mm以下)的焦末经过5mm筛孔过筛、入仓后,可直接用于烧结生产,无需开启四辊破进行破碎;其他不符合工工艺要求的焦粒,经过10mm筛孔过筛和四辊破后,再通过皮带进入烧结机,满足烧结正常生产需求。
       经过三天技改和试验后,1#、2#烧结焦末滚筛筛分运行良好,3mm以下焦末在烧结生产中所占比例保持在80%以上。而停用一台四辊破,每小时可节电70KW,降耗效果十分明显。在此基础上,该厂还将对3#、4#烧结焦末滚筛进行改造,高效利用现有资源,努力降低生产成本。